摘要:
反應(yīng)釜惡臭廢氣治理工藝采用吸收法+生物處理的組合工藝,前端的吸收法首先對廢氣中的苯系污染物及非甲烷總烴、脂類等污染物吸收并溶解。既可吸收水洗不能溶解的溶劑,又具有間隙運行,易于管理,運行靈活的特點。與改良的高效旋流板塔配套使用,達(dá)標(biāo)的尾氣在生物系統(tǒng)中去除臭味。
異味擾民問題已經(jīng)成為影響現(xiàn)階段我國經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的問題之一,由于異味擾民引起的投訴事件近年來不斷增加,異味的治理工作已經(jīng)成為各地環(huán)境保護部門最為關(guān)注的問題。異味的產(chǎn)生源包括工業(yè)源和生活源。工業(yè)源包括煉油、塑料、橡膠、合成纖維、精細(xì)化工、日用化工、化學(xué)制藥、生物制藥、農(nóng)藥、化肥、紡織印染、工業(yè)污水處理、食品加工、肉產(chǎn)品加工、海產(chǎn)品加工、飼料加工等眾多行業(yè);生活源包括垃圾儲存與轉(zhuǎn)運、垃圾填埋與焚燒處理、生活污水處理、堆肥、餐飲油煙等。異味污染物排放濃度低,一般在幾十ppm 以下,有的甚至在ppb 級,治理困難。由于涉及的行業(yè)眾多,加之之前經(jīng)濟快速發(fā)展過程中異味污染的遺留問題多。
解決惡臭異味擾民問題是近年來政府部門主抓的重點。由于市場需求巨大,國內(nèi)企業(yè)開發(fā)了以解決異味凈化為主要目的的一些治理技術(shù),如低溫等離子體破壞技術(shù)、光催化和光氧化技術(shù)、低溫(常溫)催化氧化技術(shù)以及一些組合凈化技術(shù)。目前有大量的工程公司從事以上一些技術(shù)的推廣應(yīng)用工作,也有眾多的研究機構(gòu)針對以上技術(shù)在進行相關(guān)研究工作。總體來講這些治理技術(shù)對于惡臭異味都有一定的凈化效果,隨著近年來研究工作的不斷深入,適用范圍也在逐漸擴大,特別是與之相關(guān)的一些組合或協(xié)同治理技術(shù)的發(fā)展較快,提高了凈化效率。
BEAT 含苯(VOCs)廢氣凈化系統(tǒng)是采用“親油吸收液”的吸收法,吸收液具有良好的親油性。
對于高溫高濃度的有機廢氣處理,企業(yè)原采用是柴油爐直接燃燒,燃燒溫度約380度,有機廢氣焚燒處理工藝流程圖如下:
300 m3/h的高溫高濃度的反應(yīng)釜廢氣,經(jīng)現(xiàn)在的焚燒爐燃燒后,廢氣中的有害化合物經(jīng)燃燒后,生成二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。與活性炭吸附工藝相比,焚燒工藝具有更低的運行費用和處理率更高的特點,雖然運行狀況良好,但有時處理不及,會有泄漏?,F(xiàn)采用:專利親油吸收液+改良高效旋流板塔+生物濾池 的治理工藝,從而可以實現(xiàn)“低投資、低運行成本、高效處理”的目標(biāo)。
1 反應(yīng)釜惡臭廢氣來源
反應(yīng)釜高溫、高濃度廢氣:按檢測報告分析,生產(chǎn)過程中加料和反應(yīng)后,有各種脂類、醇類和苯系物揮發(fā),揮發(fā)氣體中主要含脂類、醇類、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴等成分,溫度在80~100 ℃。具體數(shù)據(jù)如下:
脂類、酮類等各種污染物排放曲線見下圖:
從曲線圖看到,各種污染物的排放濃度和量都變化極大,峰谷值比懸殊,為保證沒臭味,設(shè)計依據(jù)按惡臭排放物峰值數(shù)據(jù)設(shè)計。
根據(jù)監(jiān)測報告,反應(yīng)釜生產(chǎn)過程酯、苯系物、非甲烷總烴等的濃度如下:
2 反應(yīng)釜惡臭廢氣治理工藝流程
3 工藝流程說明
反應(yīng)釜高溫高濃度的廢氣經(jīng)軟連接,防火閥后設(shè)置的三通,一路接入冷卻塔、氣液混合器(另一路接入備用的原有焚燒爐,平時保持關(guān)閉),經(jīng)冷卻、初步混合的廢氣在吸收塔內(nèi)再進行氣液混合接觸、洗滌、吸收、傳質(zhì),親油的吸收液把廢氣的VOC吸收捕集下來,再經(jīng)生物處理后達(dá)標(biāo)的廢氣經(jīng)原有的煙囪排放,而吸收了VOC的吸收液,不停地在吸收液儲罐循環(huán)使用;當(dāng)下班停止工作時,吸收液如果飽和了,會分層并匯集在儲罐里,通過收集器開關(guān),定期回收,交由吸收液提供的單位回收,異味經(jīng)生物濾池處理后排放,處理能力為300m3/h。
主要設(shè)備:
4 應(yīng)用效果
該項目于2018年8月16日完成竣工驗收現(xiàn)場測定工作,2018年10月25日通過業(yè)主驗收。檢測單位檢測結(jié)果如下表。
目前該項目連續(xù)運行6個月,各單元設(shè)備均運行正常,處理效果穩(wěn)定。
運行費用:(1)總電費:約1.13萬元/年,(2)藥劑費:800元/噸,月耗用量0.75噸,年耗用量約9 噸,0.72萬元/年,共計:1.85萬元/年。
5 結(jié)語
根據(jù)工程實例運行的情況,苯系物、總VOCs、甲醇經(jīng)過“親油吸收液”的吸收法+生物法工藝處理后,出口的苯系物、總VOCS、甲醇穩(wěn)定達(dá)標(biāo),去除效率高;本工藝凈化廢氣能耗省、物耗小,處理成本低,并能廢物綜合利用。今后尚需對有機物廢氣中各種復(fù)雜污染物的吸收效果、吸收液吸收過程的變化、多種有機物在較短時間“親油吸收液”的吸收法降解動力學(xué)和生物菌種的適應(yīng)性做深入研究和探討。
(來源:《廣東化工》)
文章轉(zhuǎn)載于:北極星VOCs在線